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天业汇合实施DMO精馏系统技术改造

实现国内煤化工行业负压精馏技术新突破

石河子日报 新闻    时间:2024年04月09日    来源:石河子日报

  石河子讯 通讯员翟杰报道 近日,天业集团汇合新材料有限公司工作人员通过对DMO(草酸二甲酯)精馏系统的技术改造,成功实现了负压精馏运行,仅蒸汽成本每年就可节约230万元,且各项指标正常,率先在煤化工领域实现了国内煤化工负压精馏技术新突破。
  据了解,传统的煤化工精馏装置依靠正压精馏技术,存在能耗高、组分杂质多等问题。为解决这一难题,天业集团汇合新材料公司成立攻关小组进行技术研究,探索负压精馏技术在煤化工领域的应用,成功将负压精馏技术应用于DMO装置,在提高产品品质的同时,为装置的高效运行创造了有利条件。
  “我们前期通过大量调研分析和数据论证,最终确定使用负压精馏技术来减少生产系统蒸汽用量,提高DMO品质。”该公司乙二醇车间主任叶展说,“该技术实施后,大幅度降低了各装置的产品蒸汽用量和生产能耗,实现了生产装置效益最大化的运行模式。”
  天业汇合总工程师李慧说:“负压精馏技术应用后,通过真空泵抽负压技术,成功实现了负压精馏的高效利用。这一创新举措不仅利用低价能源替代了高价能源,还大幅降低了DMC(碳酸二甲酯)分离塔的蒸汽消耗,产品质量得到明显提升,为园区‘一头多线’发展运行模式创造了有利条件,同时也为下游各产业链耦合发展提供了基础保障。”
  一直以来,天业集团汇合新材料公司持续实施创新驱动发展战略,加强创新平台载体和创新主体培育,实现“产学研用”深度融合,攻关大型煤化工生产中的瓶颈课题。截至目前,该公司在节能减排、废弃物再利用、获得专利领域累计申请专利90余件,获得授权54件,为公司高质量发展奠定了坚实基础。